改造水泥粉磨工艺 提高产品实物质量
水泥新标准正式实施后,通过调查发现,要适应ISO检验方法及新标准的要求,必须提高水泥的磨细程度,水泥的比表面积应不小于350平方 米/千克。众多试验研究证实,超细混合材掺入水泥中不仅未降低强度,反而显著 提高抗折、抗压强度。
目前,我国水泥企业粉磨设备普遍使用长径比较小(L/D<4.0)的管(球 )磨机,由于采用共同粉磨工艺,加之入磨物料粒度偏大,同时又追求高产量,滥 掺多掺混合材降低成本,被磨物料在磨内停留时间短,导致成品细度偏粗、比表面 积较小、颗粒级配不合理,水泥水化硬化速度慢、早期强度低。华南理工大学科研 人员曾用相同窑型熟料、不同直径与长度的磨机磨制水泥,通过对比测试发现:采 用直径3.2×13米长磨粉磨的水泥不仅比表面积大(>480平方米/千克) ,而且成品中<30微米的颗粒含量高、颗粒级配合理,水泥凝结硬化快、早后期 强度显著提高。而用直径3×9米短磨磨制的水泥物理力学性能明显低于 长磨的产品。
目前,部分企业为了降低水泥细度(80微米筛余)、维持粉磨系统产量,以 求成品力学性能达到新标准,在原有开流工艺增设高效选粉机(如NHX高效转子 式选粉机),组成一级围绕系统,但相关技术措施未配套完善,磨内粉磨状况较差 ,未能给磨外的选粉机创造条件,出磨水泥粗粉偏多,其效果事倍功半。
一、水泥粉磨工艺改造的技术路线
生产实践证明,未经预处理的大粒度熟料直接入磨,磨机的粉磨能力下降,从 磨尾吐出的不规则颗粒,大部分都是强度高的优质熟料。好的熟料得不到细磨,不 仅强度发挥不正常,而且造成材料浪费。由于资金方面的原因,一时难以更换长磨 的立窑企业,只能立足实际对现有粉磨工艺进行技术改造。
设置水泥磨前物料预处理工艺,部分或全部替代了磨机粗磨仓功能,以弥补水 泥磨长度的不足,可相应缩短粗磨仓,延长细磨仓长度,相对增加被磨物料在磨内 停留及与研磨体接触、粉磨时间,得到较高磨细程度及水化活性的产品。山东建材 学院科研人员曾对某厂直径3×9米圈流水泥粉磨系统进行改造:首先, 在磨前设置预处理工艺,将入磨物料平均粒度由9.7毫米缩小至5.3毫米,并 依此优化设计磨内研磨体级配;其次,改造原有选粉机内部结构,提高选粉机分级 效率,适当降低循环负荷率,在增产节电的同时,出磨成品比表面积提高70%、 3天抗压强度提高65%,取得了显著的效果。
二、关于磨前物料预处理工艺及设备
采用预破碎工艺,一次性投资少、流程简单。但现阶段国内推出的细破机型, 大都以国外20世纪70年代前后破碎机为蓝本制造,破碎石灰石可以较长时间保 持较小粒度,而用于处理水泥熟料时,因锤头、护板材质、熟料温度等方面的原因 ,短期内出机物料保持5毫米以下效果较好,长期效果差。若要得到长期稳定的效 果,必须选用生产能力较大的机型,并配备闭路筛分。破碎机单位物料预处理电耗 4~5千瓦时/吨,运转率不高,尚需在机前设置除铁器。
利用料床破碎原理对物料进行挤压预粉碎的辊压机诞生于20世纪80年代中 期,现阶段虽已完善了许多技术细节,但固有的“边缘效应”及辊面磨损快的缺陷 仍未得到完全解决,维护费用高、运转率较低、工艺流程复杂,单位物料预处理电 耗在3.5~5.0千瓦小时/吨之间。使用辊压机预处理物料,一次性投入太多 ,一般企业难以承受。
水泥磨前物料预处理宜采用短粗型棒磨机预粉磨工艺。该工艺最显著的特点是 磨内研磨体不使用钢球,而是采用优质耐磨钢棒,棒荷对物料具有“选择性粉碎” 的特殊功能。棒群间呈紧密的“线接触”状态,入磨物料经钢棒辗压辊轧后,出磨 最大粒度均在2毫米以下,并且其中尚含有30%以上的成品,预粉磨电耗<3千 瓦小时/吨。与破碎机和辊压机相比,棒磨机处理物料效率高、投资中等、长期运 行安全可靠、维护保养方便、费用低。经过棒磨预处理后的物料粒度小(细砂状) 且均匀,易磨性大大改善,实现了磨机高产、高细,显著降低了粉磨系统电耗。棒 磨机设置后,既可单独预磨熟料,又能集中处理所有被磨物料。
三、水泥粉磨工艺改造
水泥粉磨是利用机械力对被磨物料进行细碎、细磨的物理活化过程,管磨机在 运转过程中将能量通过衬板传递给研磨体对水泥颗粒实施有效粉磨,显著提高反应 总表面积,使其成为具有较高水化胶凝活性的微米级粉体。
采用磨前物料预处理工艺后,无论是开流还是圈流系统,必须注重对磨内进行 改造。通过对比试验发现:相同粉磨条件下,不同磨细程度(比表面积)的水泥具 有不同的胶砂强度,材料磨得越细,反应总表面积越大,水化硬化速率越快,胶砂 强度越高。
磨前预处理工艺的设置,入磨粒度显著缩小,磨机粗磨仓功能被部分或全部取 代,可相应缩短粗磨仓、延长细磨仓长度,同时优化设计研磨体级配及装载量,一 仓填充率宜低于二仓。降低研磨体平均尺寸,以增大研磨体总表面积及其与物料之 间的接触、粉磨机率,提高研磨效率,使被磨物料得到充分磨细,确保水泥成品有 较高的比表面积(>350平方米/千克)。开流工艺时,可将磨内普通隔仓板换 成具有粗、细分离(过滤)功能的选粉式“筛分隔仓板”,充分发挥微型研磨体在 细磨仓的特殊粉磨功能。如无条件使用“筛分隔仓板”,则应进一步缩小现有隔仓 板缝隙(≤6毫米),或将其铸造成盲板与篦板组合成隔仓板,以严格控制粗颗粒 进入细磨仓,从而使磨机长期保持高细、高效。围绕粉磨工艺使用普通型隔仓板时 ,其篦缝应不大于8毫米,比控制物料流速,提高磨细程度。同时,适当降低循环 负荷(≤100%)及出磨细度(80微米筛余),为高效选粉机创造条件,促进 粉磨系统的良性循环。
计算结果表明,每吨直径10×10毫米微锻的表面积是直径25×30毫米 锻表面积的265倍。单位重量研磨体的个数越多,总表面积越大,与物料接触 粉磨效率越高。在细磨仓内采用小规格球形或段形研磨体,必须注意衬板表面形状 对研磨体提升能力的影响。生产实践证实,衬板磨损后工作表面过于光滑时,虽磨 机有效内径略有增加,但粉磨效率显著降低,出磨成品细度变粗。针对这种现象, 笔者研究推出“细磨仓衬板活化技术”。采用该技术,可以有效地增大衬板的提升 摩擦系数及对研磨体的牵制能力,克服最外层研磨体产生的切向滑动,消除传统的 衬板排列方法造成的研磨体打滑现象,充分激活并强化细磨仓内微型研磨体对物料 的粉磨能力,从而稳定提高磨机的生产效率,获得较高磨细程度的产品,增加水泥 中30微米以下颗粒数量,进一步提高产品实物质量。笔者曾在甲厂对直径2.4 ×8米开流水泥磨上采用该技术,在未设磨前预处理工艺的条件下,控制水化细 度<8.0%,磨机台时产量由18吨提高至22.5吨;乙厂直径2.2 ×6.5米圈流水泥磨未设预处理,采用该技术改造后,严格控制成品细度<2.50 %,磨机台时产量由9吨稳定提高至11.5吨以上,水泥ISO强度达标,技术 经济效果良好。
当磨内研磨体表面产生静电吸附而降低粉磨功效时,可引入对水泥性能无害的 高效助磨剂,消除静电效应的危害,提高物料的分散度和磨细程度。
另据资料介绍,椭圆形研磨体能够显著提高粉磨效率和物料磨细程度,增大产 品比表面积及30微米以下颗粒含量与水化活性,有利于提高水泥的ISO强度, 条件具备的企业应积极采用。
针对立窑企业水泥磨机长径比小的普遍状况,若要提高产品粉磨比表面积(≥ 350平方米/千克),应积极采取磨前物料预处理工艺,宜选用棒磨机预粉磨流 程,既可单位处理熟料又能集中预磨全部物料,确保出棒磨物料粒度均<2毫米, 并以此优化设计研磨体级配。
磨内改造时,应采用“筛分隔仓板”、微型研磨体(≤15毫米),同时运用 “细磨仓衬板活化技术”,消除研磨体切向滑动,提高磨机粉磨效率及研磨体对物 料的磨细程度。
条件具备的企业可使用椭圆球及助磨剂,提高物料分散度及比表面积与粉磨效 率。
以上改造方案无论对于开流、圈流或分别粉磨工艺都是行之有效的,均能达到 提高成品中30微米以下颗粒含量及水化胶凝活性,以适应水泥新标准的要求。
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